From 15b206e26c18916b34578ae1521cc13274fb8340 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: chen <15335560115@163.com>
Date: 星期五, 27 六月 2025 18:49:04 +0800
Subject: [PATCH] 加入delay去掉进入休眠打印(会导致无法休眠),lora加mk进入休眠功耗16ua左右

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 pin_config.c |   45 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------
 1 files changed, 37 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/pin_config.c b/pin_config.c
index 11f6a63..0c087a8 100644
--- a/pin_config.c
+++ b/pin_config.c
@@ -40,6 +40,23 @@
 
 #include "mk_io.h"
 #include "board.h"
+extern void (*Usart0ParseDataCallback)(uint8_t);
+extern void Usart0ParseDataHandler(uint8_t data);
+extern void Usart3ParseDataHandler(uint8_t data);//UART蓝牙数据分析处理
+struct UART_CFG_T test_uart_cfg =
+{
+    .parity = UART_PARITY_NONE,
+    .stop = UART_STOP_BITS_1,
+    .data = UART_DATA_BITS_8,
+    .flow = UART_FLOW_CONTROL_NONE,
+    .rx_level = UART_RXFIFO_CHAR_1,
+    .tx_level = UART_TXFIFO_EMPTY,
+    .baud = BAUD_115200,
+    .dma_en = true,
+    .int_rx = false,
+    .int_tx = false,
+};
+
 void boot_deinit(void)
 {
 	//将boot中串口返回普通gpio
@@ -82,15 +99,18 @@
 		//增加SPI初始化
 		 //SPI0/MOSI/MISO/CLK/CS
     io_pin_mux_set(LORA_CS, IO_FUNC0);
-    gpio_pin_set_dir(LORA_CS , GPIO_DIR_OUT, 0);
-    io_pull_set(LORA_CS, IO_HIGH_Z, IO_PULL_UP_NONE);
-	
     io_pin_mux_set(LORA_MOSI, IO_FUNC2);
     io_pin_mux_set(LORA_MISO, IO_FUNC2);
     io_pin_mux_set(LORA_CLK, IO_FUNC2);
 	  io_pin_mux_set(LORA_IRQ, IO_FUNC0);
 		io_pin_mux_set(LORA_NRST, IO_FUNC0);
-		//初始化lora引脚
+		//新增上拉电阻
+		io_pull_set(LORA_CS, IO_PULL_UP, IO_PULL_UP_LEVEL4);
+		//io_pull_set(LORA_MOSI, IO_PULL_UP, IO_PULL_UP_LEVEL2);//功耗有影响
+    io_pull_set(LORA_MISO, IO_PULL_UP, IO_PULL_UP_LEVEL4);
+    //io_pull_set(LORA_CLK, IO_PULL_UP, IO_PULL_UP_LEVEL2);//功耗有影响
+		io_pull_set(LORA_NRST, IO_PULL_UP, IO_PULL_UP_LEVEL4);
+//		//初始化lora引脚
     // UART0 TX/RX
     io_pin_mux_set(IO_PIN_5, IO_FUNC4);
     io_pin_mux_set(IO_PIN_6, IO_FUNC4);
@@ -103,7 +123,10 @@
     // UART1 RX/TX
     io_pin_mux_set(IO_PIN_14, IO_FUNC4);
     io_pin_mux_set(IO_PIN_1, IO_FUNC4);
-
+		
+//		//PA引脚开启
+		io_pin_mux_set(IO_PIN_9, IO_FUNC6);
+		io_pin_mux_set(IO_PIN_10, IO_FUNC6);
 
 #elif BOARD_TYPE == MK8000_DK
 
@@ -116,8 +139,14 @@
 }
 void Board_LORA_NVIC_Init(GPIO_IRQ_HANDLER_T irq_handler)  //LORA 中断配置
 {
-//        io_pin_mux_set(_4G_USART_RX_Pin,IO_FUNC0);//把原先io 变为普通GPIO
+//        			io_pin_mux_set(_4G_USART_RX_Pin,IO_FUNC0);//把原先io 变为普通GPIO
                 gpio_pin_set_dir(LORA_IRQ , GPIO_DIR_IN, 0);
-                io_pull_set(LORA_IRQ, IO_HIGH_Z, IO_PULL_UP_NONE);
-    gpio_enable_irq(LORA_IRQ, GPIO_IRQ_TYPE_RISING_EDGE, irq_handler);
+                io_pull_set(LORA_IRQ, IO_PULL_DOWN, IO_PULL_UP_LEVEL2);//此处中间参数修改过现在这个能少190ua左右电流
+								gpio_enable_irq(LORA_IRQ, GPIO_IRQ_TYPE_RISING_EDGE, irq_handler);
+}
+void uart0_Init_normal(void)
+{
+	Usart0ParseDataCallback = Usart0ParseDataHandler;//确认与蓝牙串口0处理回调
+	uart_open(UART_ID0, &test_uart_cfg);
+	
 }
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Gitblit v1.9.3